Северсталь завершила комплекс капитальных ремонтов в металлургическом производстве Череповецкого меткомбината (ЧерМК, входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь»).
«Сотрудники нашего предприятия и подрядных организаций обновили мощности девяти агрегатов: агломашин N 7 и 10, больших доменных печей N 3, 4 и 5, конвертера N 3, а также установок непрерывной разливки стали (УНРС) N 3, 4 и 5. Графики работ в различных подразделениях были традиционно спланированы таким образом, чтобы минимизировать производственные потери, однако такая масштабная линейка капремонтов — первый опыт для нас. Объемы оказались серьезными, в том числе и потому, что в линейку вошла новая печь. Отмечу, что на капитальные ремонты за последние четыре месяца компания направила более 700 млн рублей», — комментирует генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов компании Евгений Виноградов.
На доменной печи N 5 одной из ключевых операций стала замена редуктора бесконусного загрузочного устройства и шорткретирование шахты печи — в частичное восстановление слоя огнеупорного бетона. Впервые после задувки 72-часовой ремонт был произведен на новой доменной печи N 3 «Череповчанка». В частности, выполнен осмотр и регулировка узлов, а также работы, которые невозможно осуществить в период тестовой эксплуатации.
Параллельно ремонту ДП-5 на капитальный ремонт был остановлен агломерационный цех N 3. Значительные силы сосредоточили на восстановлении линейных охладителей, футеровке горна и горелок на 10-й агломашине, а также ремонте конвейерного оборудования. Были проведены традиционные работы по очистке и замене батарейных циклонов. Кроме того, в этот раз заменили два ротора эксгаустера, что должно увеличить вакуум, улучшить качество очистки отходящего воздуха.
В сталеплавильном производстве ЧерМК за 29 суток выполнили капитальный ремонт конвертера N 3. Основные работы, определяющие длительность ремонта, — замена верхней части корпуса конвертера и кессона котла-охладителя конвертерных газов. На этом ремонте впервые за всю эксплуатацию конвертеров была выполнена замена верхней части корпуса конвертера на конструкцию меньших размеров, чтобы уменьшить затраты на изготовление, продолжительность ремонта и монтаж. Кроме того, ремонт был отмечен важной операцией в части экологии — заменой второй ступени газоочистки газоотводящего тракта. Это обеспечит содержание загрязняющих веществ в отводимых газах не более 50 миллиграмм на кубометр, что является наилучшей доступной технологией производства конвертерной стали. Экология процесса производства также улучшилась за счет замены циркуляционных насосов.
В цехе разливки конвертерной стали сталеплавильного производства ЧерМК обновили мощности УНРС N 3, 4 и 5. Ключевым на этом переделе стало перевооружение УНРС-5, в рамках которого модернизировали систему вторичного охлаждения. Вследствие проведенных мероприятий изменились параметры разливки металла и улучшились скоростные характеристики УНРС. Замена узлов позволила снять ограничения производства определенных марок стали на данном оборудовании и оптимально распределить нагрузку между производственными мощностями.
Источник:
https://www.metalinfo.ru/